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行業(yè)動(dòng)態(tài)

揚(yáng)子石化3#常減壓裝置在總部勞動(dòng)競(jìng)賽中折桂

來(lái)源: 欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) · 發(fā)布日期:2018/4/2 11:34:56

     近日,揚(yáng)子石化3#常減壓裝置在集團(tuán)公司2月份49套同類裝置各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)勞動(dòng)競(jìng)賽中排名第一,取得了裝置投產(chǎn)以來(lái)的最好成績(jī)。本文由上海宏?yáng)|泵業(yè)制造有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布;上海宏?yáng)|泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)G型螺桿泵,耐干磨管道離心泵,不銹鋼磁力泵,氣動(dòng)隔膜泵,氟塑料泵等;歡迎訪問(wèn)官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。

    2018年是揚(yáng)子公司“踐行嚴(yán)細(xì)實(shí),全力強(qiáng)三基”,努力提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效之年。開(kāi)年伊始,公司就頒布了各生產(chǎn)裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)績(jī)效考核,通過(guò)各項(xiàng)指標(biāo)的考核,推動(dòng)各裝置精細(xì)管理,落實(shí)責(zé)任,提升裝置經(jīng)濟(jì)效益。常減壓聯(lián)合裝置以狠抓裝置“三率”為抓手,通過(guò)技術(shù)攻關(guān),QC活動(dòng)、合理化建議等一系列措施,精耕細(xì)作,全面提高“運(yùn)行平穩(wěn)率、裝置儀表自控率、加熱爐熱效率”,進(jìn)一步提升了裝置各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

    狠抓加熱爐優(yōu)化。加熱爐效率是裝置耗能的重點(diǎn),為此,該車間立即成立技術(shù)攻關(guān)組,全面梳理五臺(tái)加熱爐運(yùn)行現(xiàn)狀、原始設(shè)計(jì),每周定期召開(kāi)技術(shù)攻關(guān)例會(huì),總結(jié)前一階段取得的成果,分析存在的問(wèn)題,制定優(yōu)化措施。糾正氧化鋯安裝方式和控制方式,加熱爐氧含量由3%穩(wěn)定降低至2.0%;精調(diào)加熱爐火嘴一、二次風(fēng)門,確保每個(gè)火嘴都充分燃燒;引風(fēng)機(jī)入口蝶閥創(chuàng)新設(shè)置一個(gè)固定措施,解決了閥門長(zhǎng)期振動(dòng)較大的頑疾;通過(guò)提高引風(fēng)機(jī)入口壓力,降低爐膛負(fù)壓,排煙溫度不斷降低。經(jīng)過(guò)攻關(guān)組人員和班組員工的共同努力,加熱爐熱效率一直保持在93%左右,取得了顯著的節(jié)能效果。

    狠抓自動(dòng)化控制。注重領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力,車間技術(shù)管理人員時(shí)常坐鎮(zhèn)中控室,指導(dǎo)班組內(nèi)操優(yōu)化操作;減壓爐氧含量由選控最低值改為分別控制爐膛氧含量,實(shí)現(xiàn)了手動(dòng)改為自動(dòng),僅加熱爐氧含量控制方式的優(yōu)化,加熱爐效率提高0.6個(gè)百分點(diǎn);對(duì)于小流量無(wú)法投串級(jí),果斷將減一線改為單控;為解決焦化原料罐液位難以控制的問(wèn)題,三常減壓塔底液位改為去罐區(qū)流量串級(jí)控制;通過(guò)調(diào)整PID參數(shù),電脫鹽操作全面由手動(dòng)控制改為自動(dòng)控制。年初氣溫最低時(shí)降至零下8-9℃,工藝與儀表聯(lián)合排查重質(zhì)易凝、含水易凍的儀表,制定對(duì)策,由于準(zhǔn)備充分,月平均自控率仍達(dá)到95%。此外,積極與石化盈科商討APC控制模型,全面優(yōu)化控制措施,常減壓的操作必將由裝置指標(biāo)的進(jìn)步升級(jí)至助力公司效益的全面提升。

    狠抓裝置安穩(wěn)優(yōu)化運(yùn)行。加強(qiáng)工藝指標(biāo)的有效執(zhí)行,裝置生產(chǎn)主管每日現(xiàn)場(chǎng)比對(duì),設(shè)備員加強(qiáng)運(yùn)行管理,堅(jiān)持以數(shù)據(jù)作為異常管理的基礎(chǔ);建立瀝青生產(chǎn)數(shù)據(jù)模型,實(shí)時(shí)監(jiān)控瀝青生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及切換過(guò)程中數(shù)據(jù)變化,縮短瀝青生產(chǎn)切換時(shí)間,提高切換過(guò)程中裝置生產(chǎn)平穩(wěn)率,提高瀝青產(chǎn)品質(zhì)量合格率;通過(guò)R-SIM模型模擬計(jì)算,提出不同原油加工操作參數(shù)控制方案、幫助基層操作人員努力提高工藝指標(biāo)執(zhí)行率和原油加工輕油收率和產(chǎn)品質(zhì)量合格率;為了提高重石收率,常頂溫度、壓力、冷回流量精確控制到小數(shù)位;增加污油回?zé)捔鞒蹋瑢?shí)現(xiàn)裝置內(nèi)污油全部回?zé)挘皇X油流程優(yōu)化,解決石腦油溫度過(guò)高,過(guò)夏困難等問(wèn)題。

    此外,揚(yáng)子石化常減壓聯(lián)合裝置還把集思廣益,發(fā)揮群眾智慧作為裝置優(yōu)化提升法寶。通過(guò)小創(chuàng)新、小技改、小建議、小經(jīng)驗(yàn)等多種形式改進(jìn)操作,多次獲得獎(jiǎng)勵(lì),其中“瀝青生產(chǎn)優(yōu)化模型”獲得2017年度公司合理化建議第一名。2018年以來(lái),聯(lián)合裝置已落實(shí)合理化建議12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)和處理裝置隱患168條,有效地保證了裝置安穩(wěn)高效運(yùn)行。

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